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#1炉低温再热蒸汽堵板阀裂纹分析及处理

工品易达2022-10-12焊条10

一、裂缝叙述

2016年4月20日,当电公司101A停机工作开启,随后盘虫属对低再、高再、主蒸气管线所独立设置堵板阀进行MT检验辨认出:固侧、扩侧低再管线所独立设置的四只堵板阀,先期瑕疵均为18个,且有部分瑕疵表层裂缝宽度均远远超过20mm。经处置后,固侧、扩侧堵板阀需焊补瑕疵各为3个、1个,瑕疵位置及表层积见图1、图2右图。

图1:需焊补瑕疵位置

图2:需焊补瑕疵具体表层积

二、裂缝导致其原因预测

3.1、电子设备信息

本次检查和的四只低再堵板阀机型均为SUSVSY61H-100 DN700,织物:WCB(美国车牌号,铸成用不锈钢),技术标准:单演壁厚:4.69cm,补焊处变稀实际壁厚约5.5cm。

3.2、裂缝导致其原因预测

成形工艺技术其原因:低再堵板变稀积非常大,铸成时固体资金面难控制,易导致导管、参杂及组织机构肥厚。这些成形瑕疵单厢增大堵板阀的有效贯穿面积,导致形变集中,进而在组织机构瑕疵处孕育微裂缝,进而发展长大成人,参看历史文献辨认出大部分裂缝地区铑参杂物比例相对较低。进而以求印证。

‚旋转磁场变动其原因:堵板阀在水压试验及日常生活采用中,与外壁湿度非常大,易导致形变变动,且有历史文献记述裂缝地区的组织机构中莱氏体明显粗化。电子设备长周期采用导致的劣化及形变变动也是裂缝导致的其原因。

三、裂缝处置方法及工艺技术

由于铸成件本身模量极差,冲压过程邵依雯导致捷伊裂缝,且冲压后沟槽膨胀无可防止,为防止变稀导致形变进而导致拆解,合理的冲压工艺技术尤其重要。

镍基焊条由于强度高、塑性韧性好,在国与外已广泛应用于类似铸钢的补焊,其线膨胀系数介于莱氏体钢和奥氏体钢之间,并接近莱氏体钢,因此用镍基焊条可以大大增大补焊过程中温度变动所导致的热形变,进而降低冲压过程中新裂缝导致的可能,并且在203C停机中,公司用镍基焊条焊补的高再堵板阀经长周期运行后,在204C停机未辨认出捷伊裂缝。综合以往经验及参看历史文献资料,本次低再堵板阀焊补工艺技术如表1右图。

表1:冲压工艺技术

四、思考与总结

铸成变稀的锅炉水压试验堵板阀近几年辨认出裂缝的很多,多数与铸成质量有关。为确保水压试验堵板阀安全运行,建议:

1、有条件时,应逐步将铸成的水压试验堵板阀更换为锻造的堵板阀。

2、锅炉启停时,严格依据规程控制升温及降温速率,降低湿度变动所导致的形变作用。

3、日后加强对堵板阀的监督检查和,确保电子设备安全运行。

预测人:翟亚民 许超

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