提高窑口浇注料使用周期的方法分析
某钢铁厂2500t/d产线,大小不等浇铸料的采用周期性始终没有少于5个月,严重影响了窑的出口量和大小不等护铁的采用寿命。经预测指出难题如下表所示。
①浇铸料的织物
浇铸料间歇性开裂,预测指出采用的是非正规供货商的专供浇铸,也是供货商工程施工,浇铸料难题如果并不大。
②主梁钉的产品质量和冲压
修理工焊主梁件钉时,采用的是奥AlO2钢制铜焊,它的输出功率不高于300℃的耐热,但该处的输出功率是1100℃以内,通常应用领域能适应自然环境900~1100℃。但修理工辨认出此次主梁件冲压时,转角再次出现碎裂,展开更进一步检体辨认出主梁件织物不合乎钢制织物明确要求。
③挡砖圈开裂激化了浇铸料的开裂
挡砖圈开裂非常多,与浇铸料开裂的地方性,预测其原因指出挡砖圈开裂后铸铁向上的输出功率透过挡砖圈促进作用到浇铸料,激化了浇铸料的开裂。
④更改舰壳织物相左明确要求引致护铁螺丝弄断
大小不等舰壳形变,更改的舰壳不出两年天数,展开调查辨认出更改的舰壳织物是通常235号废钢,这织物显著相左明确要求。即使在1100℃的自然环境中高文瑞用耐热和防蚀操控性良好的钢制。
除此之外,主梁件冲压圣戈当斯区、浇铸未按工程施工明确要求工程施工,浇铸后保洁不妥当、窑点分寸高涨迟滞、大小不等自然环境温度市场波动大和浇铸料收缩缝留出不如等也是引致浇铸料开裂的其原因。
透过以上预测采取以下措施
①更改合格的主梁件和奥A402钢制铜焊;
②将大小不等护铁螺丝改为M30mm的螺丝,护铁和舰壳之间垫实后用加力上紧。
③更改钢挡砖圈分段冲压
④对挡砖圈后10m铸铁展开湿砌,减少铸铁向上的输出功率。
⑤加强浇铸料产品质量、主梁件冲压、工程施工和保洁的监督。
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